【劳动者之歌】了不起的劳动者 ⑥ 常家宝:高铁车体的“智造打磨师”

来源:河北广播电视台冀时新闻

责编:孙杨

时间:2026-05-08 19:35:48

冀时新闻报道 改变传统方式,研发智能系统完成高铁焊缝打磨。《劳动者之歌》专栏,带您认识全国五一劳动奖章获得者、中车唐山公司车体事业部加工中心操作工常家宝。

在中车唐山公司高铁车体生产中,侧墙焊缝打磨直接关系到列车运行安全。传统手工打磨不仅费时费力,打磨效果参差不齐,品质难以保持稳定。常家宝带领团队持续攻关,量身研发自动化焊缝打磨系统,给高铁车体打磨换上了"智能新装备"。

全国五一劳动奖章获得者 中车唐山公司车体事业部加工中心操作工 高级技师 常家宝:我们手工打磨的一致性,它会稍差一些,它有分段的、断断续续的,我们自动打磨的一致性是比较高的。再有一个是从效率方面,我们原来的手工打磨需要两个人打磨大概4个小时,我们现在的自动打磨,只需要打磨一个半小时,一片侧墙就可以完成。

效率提升、质量提档的背后,是1300余次的反复试验和一次次推倒重来的磨合。自动化打磨研发看似简单,实施起来却困难重重。打磨作业产生的铝屑、铝粉,会干扰激光扫描的精度,成了制约项目推进的"卡脖子"难题。上百次的试验失败,常家宝没有放弃,反复排查症结、调试优化,最终靠一个小巧实用的简易装置,啃下这块"硬骨头"。

全国五一劳动奖章获得者 中车唐山公司车体事业部加工中心操作工 高级技师 常家宝:这块加装了一个吹扫装置,对焊缝扫描之前有一个清理,把对它产生影响的一些铝屑、铝粉,打磨过程中造成的一些干扰物全部吹扫掉,解决了我们生产现场中的一个大问题。

这套自动化打磨系统投用后,动车组铝合金车体单车生产效率直接提升20%,焊缝打磨一次检验合格率提高了35%。在常家宝心里,技术成长没有捷径。扎根一线这些年,他摸索总结出"从做中学、从错中学、从教中学"成长三步法,实打实把理论知识融进实操生产里。工作至今,他攻克20余项技术瓶颈,申报2项国家专利,还牵头建成全国首条高精度高速动车组侧墙窗口打磨智能生产线。

中车唐山公司机修钳工首席技师 张雪松:起点要比我们高,在工厂里更能快速地去成长,更能快速地适应智能制造时代,对我们技术工人的一种需求。同时家宝也比较用功,主动地去找生产现场的一些难题进行攻关,解决了很多生产难题,也取得了我们很多工友们的认可。

匠人成长,贵在传承。常家宝的快速成长,离不开全国劳模、中车唐山公司机修钳工首席技师张雪松的悉心帮带教。在张雪松看来,新时代青年工匠底子好、悟性高,更能担起智能制造的发展重担。如今,常家宝也接过接力棒,开班授课培育新人,为企业带出40多名青年技术骨干。

全国五一劳动奖章获得者 中车唐山公司车体事业部加工中心操作工 高级技师 常家宝:能参与到高铁制造当中,我内心非常自豪!未来,希望随着我们技术的不断升级,不断改造,能让我们更多的人坐上更舒适、更高速的高速动车组列车。

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